<p>三菱技術(shù)與凹印機張力控制新方案</p>
<p>精美的印刷質(zhì)量在軟包裝業(yè)中占領(lǐng)著很重要的位置,凹印機—般是由放卷裝置、主機牽引、進料牽引、出</p>
<p>料牽引及收卷裝置組合而成,凹版印</p>
<p>刷因其印刷工藝的印版特征而得名。其標(biāo)準(zhǔn)配置是罕見的七電機系統(tǒng)【含收卷-放卷的自動換卷】卷材印</p>
<p>刷時,需要使用—定的張力將材料張</p>
<p>緊進入印刷單元,并在啟動運行,停車及換卷等過程中保證張力穩(wěn)定,而這樣才能保證的到各種顏色套印</p>
<p>準(zhǔn)確而且圖案精美亮麗。所以張力控</p>
<p>制是凹版印刷機械驅(qū)動控制的核心技術(shù),如果張力控制穩(wěn)定,張力動搖小,則機器的套印精度及印刷速度</p>
<p>就高。</p>
<p>張力控制系統(tǒng)的構(gòu)成及現(xiàn)狀</p>
<p>系統(tǒng)要求控制的張力主要有放卷張力、進料張力、出料張力及收卷張力,卷材的印刷過程中。這便是通常</p>
<p>所講的四段張力,一般卷料在印刷色</p>
<p>組間的張力控制通過版遞增來實現(xiàn)。無軸系統(tǒng)也有用各色組驅(qū)動電機的速度差進行實現(xiàn)。</p>
<p> </p>
<p>張力控制系統(tǒng)一般由檢驗—運算控制和驅(qū)動裝置組成:</p>
<p>近年來由于浮動輥在卷料換卷過程中對材料的張力吸收較好,檢驗局部:該部分由張力傳感器或浮動輥組</p>
<p>成。所以行業(yè)內(nèi)的同行人都是使用浮動輥檢驗。</p>
<p>性能價格比好,運算控制:由PLC工控機或DSP來完成。近年來由于PLC大量普及。運算速度逐年提高,所</p>
<p>以大部分采用PLC來做張力控制。一般</p>
<p>將浮輥信號經(jīng)AD轉(zhuǎn)換后直接進入PLC由PLC進行卷徑計算、恒線速度控制和各段張力的PID運算,并將結(jié)果</p>
<p>通過模擬量DA方式傳給矢量變頻器。<br /> </p>
<p>變頻器在控制整個系統(tǒng)中即作為驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)又作為張力的調(diào)整裝置。所以系統(tǒng)對變頻的調(diào)速范圍和精度</p>
<p>、轉(zhuǎn)矩精度及動態(tài)響應(yīng)特性等關(guān)鍵技</p>
<p>術(shù)都有比較高的要求。</p>
<p>傳統(tǒng)方案的局限和我們的改變思路</p>
<p>隨著印刷速度的增加(100300mmin卷徑比的增加(6001500mm印刷色組的增加(原來的6色增加至13色)以</p>
<p>及輔助控制點數(shù)的增加(壓輥、風(fēng)機</p>
<p>及油墨粘度控制等)對于循環(huán)掃描方式運算的PLCCPU來講,由于保守的系統(tǒng)張力控制是通過一臺PLC完成</p>
<p>。漸漸不堪重任,即便將—些輔助控</p>
<p>制移到另—臺PLC來完成,但實際的四段張力所需的運算時間用較先進的PLC例如三菱的FX-3U或</p>
<p>SIEMENSS7-300都要確近20m掃描周期。</p>
<p>引人多CPU獨江算法來汁算各段張力并直接控制驅(qū)動變頻宋調(diào)節(jié)張力,所以我開始嘗試改變保守張力的單</p>
<p>CPU結(jié)構(gòu)。即按控制功能的種類或需要</p>
<p>每個CPU各司其職,以提高重要環(huán)節(jié)的處置性能。三菱推出自帶卷取功能的矢量變頻A740A1研究了三菱的</p>
<p>設(shè)備資料后,認(rèn)為引入該卷取變頻不</p>
<p>失為—個值得去試驗的好方案</p>
<p> 【三菱卷取專項使用變頻】</p>
<p>一、系統(tǒng)可以直接接受浮輥電位器信號 內(nèi)部自帶浮輥專項使用PID軟件。</p>
<p>1.浮輥PID可以按偏移量分段設(shè)定PI參數(shù);</p>
<p>2.浮輥控制的輸出量可以和主速度做比例補償;</p>
<p>3.其具有斷料啟動緊急信號功能。</p>
<p>二、卷徑的計算功能</p>
<p>1.n轉(zhuǎn)速,可以直接計算卷徑:D=V∏nZV線速度。Z速比)</p>
<p>2.初始卷徑的多種計算力法或直接設(shè)定;</p>
<p>3.啟動時的P和I可單獨調(diào)整;</p>
<p>4.速度增益可隨卷徑變化而分段設(shè)定
門動切換;</p>
<p>5.自動發(fā)生用于錐度控制的張力設(shè)定信號輸出;</p>
<p>6.收/放卷長度的檢驗和控制輸出。</p>
<p>三、卷徑演算型恒張力控制(轉(zhuǎn)矩控制模式)</p>
<p>1.STALL失速控制;</p>
<p>2.加減速慣性補償;</p>
<p>3.機械損耗彌補;</p>
<p>4.更新回避功能。</p>
<p><br />新方案的實現(xiàn)和系統(tǒng)構(gòu)成</p>
<p>由各自變頻內(nèi)置的浮輥運算模塊分別并行運算控制。如圖1所示:該控制系統(tǒng)是由七臺電機傳動控制的分</p>
<p>別為兩個收卷(A740-7.5KA1兩個放</p>
<p>卷(A740-7.5KA1主機(A74022KCHI以及收、放卷牽引(A740-3.7K-A1構(gòu)成。其中收卷、放卷和收、放</p>
<p>卷牽引的浮輥信號分別能直接接到各</p>
<p>自的變頻。</p>
<p>控制系統(tǒng)特點:</p>
<p>FX3U和A740之間有專項使用的通信指令,4由于A740A1都自帶485通信按口。所以整個系統(tǒng)采用485通信設(shè)定修</p>
<p>改參數(shù),且編程相當(dāng)方便。</p>
<p>所以我使各變頻依照線速度同步要求運轉(zhuǎn),1各變頻都帶有卷徑計算和補償功能。版周長的變化和收放卷</p>
<p>的直徑變化都能預(yù)先得到彌補控制。</p>
<p>浮輥僅用于張力波動引起的速度彌補控制,2整個系統(tǒng)預(yù)先已做到線速度同步。實測浮動輥的調(diào)整量只有0</p>
<p>.10.3Hz即位置波動小。由于是多</p>
<p>CPU單獨計算,系統(tǒng)響應(yīng)明顯加快,250mmin高速不停機接料時,設(shè)備張力動搖非常小。據(jù)初步測算,系統(tǒng)</p>
<p>的響應(yīng)日引司可以比單CPU方式的PLC</p>
<p>提高1020倍,大約在12m</p>
<p>根據(jù)當(dāng)前的實際線速度和預(yù)置卷徑,3由于可以通過參數(shù)預(yù)置初始卷徑。叫以由此控制預(yù)驅(qū)動速度。實測</p>
<p>預(yù)驅(qū)動變頻的線速度和舊軸線速度相</p>
<p>當(dāng)吻合,接料張力波動較小。</p>
<p>未來展望</p>
<p>證明了使用三菱的卷取專項使用變頻來構(gòu)成的印刷機標(biāo)準(zhǔn)七電機的張力控制系統(tǒng)具有幾大優(yōu)點:經(jīng)過我現(xiàn)場的</p>
<p>實際應(yīng)用和調(diào)試。</p>
<p>1.使其響心時刊人幅度提高,系統(tǒng)采用多CPU并行算法。且張力控制精度也明顯提高,換料工作可靠。。</p>
<p>2. PLC和變頻全部用通信方式連接,由于浮輥信號直接進入變頻。所以系統(tǒng)ADDA模塊可以盡量少用,既縮</p>
<p>短處置時間又節(jié)省成本。</p>
<p>3. 沒有增加其他費用,三菱卷取專項使用變頻只是軟州上加入卷取模塊。若算上減少的ADDA模塊,整個系統(tǒng)的</p>
<p>性價比得到提高,有—定的實用價 </p>
<p> 值!</p>
<p>四. 所以我系統(tǒng)沒計時也比較精算成本,由于客戶在價格上控制成本。若要進一步提高性能,三菱的A740</p>
<p>可以配CCLink通信卡,以此提高通信</p>
<p> 的可靠性。某些高速同步運行的印刷機中,也可選配SSCNET-III伺服系統(tǒng)控制網(wǎng)絡(luò))專項使用附件,作為</p>
<p>伺服產(chǎn)品使用,使A740-A1印刷機的 </p>
<p> 無軸控制十得以發(fā)揮其優(yōu)越性能。</p>